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sábado, 3 de agosto de 2024

Caza embarcado: Westland Wyvern



Westland Wyvern




El Westland Wyvern es un avión de ataque multifunción británico monoplaza basado en portaaviones construido por Westland Aircraft que sirvió en la década de 1950 y estuvo en servicio en la crisis de Suez de 1956. Los Wyverns de producción estaban propulsados ​​por un motor turbohélice que impulsaba hélices contrarrotativas grandes y distintivas, y podían transportar torpedos aéreos.



Diseño y desarrollo



Un prototipo de Wyvern con el motor de pistón Rolls-Royce Eagle

El Wyvern comenzó como un proyecto de Westland para un caza de ataque naval, con el motor ubicado detrás del piloto, impulsando una hélice en la nariz a través de un eje largo que pasaba por debajo del piso de la cabina, similar al Bell P-39. Esto permitió ubicar al piloto en una posición que confería la mejor visibilidad posible sobre el morro para las operaciones del portaaviones. El interés oficial resultó en la Especificación N.11/44 del Ministerio del Aire para un caza naval de largo alcance que utiliza el motor de 22 pistones Rolls-Royce Eagle de bloque H de 24 cilindros (no relacionado con el motor de la misma época de la Primera Guerra Mundial). nombre ) que se emite para cubrir el diseño de Westland. La especificación también pedía un diseño de fuselaje que pudiera admitir un motor turbohélice cuando estuviera disponible una unidad adecuada. Había una especificación paralela para la Royal Air Force , F.13/44, para la cual Hawker presentó el P.1027, un desarrollo del Tempest . La variante de la RAF fue cancelada cuando en 1945 se decidió que todos los futuros aviones de combate serían propulsados ​​por reactores.


Avión de ataque Wyvern S.4 del 813 Escuadrón Aéreo Naval en RNAS Stretton en 1955

El diseño original pronto maduró hasta convertirse en el Westland W.34 más convencional, con el motor Eagle de 3500 hp (2610 kW) en el morro que impulsaba grandes hélices contrarrotativas y el piloto sentado en lo alto de un fuselaje jorobado para mejorar la visibilidad. Por lo demás, el diseño era ortodoxo, con un ala baja, tren de aterrizaje con rueda de cola y alas plegables dobles equipadas con flaps Youngman en la sección interior del ala y flaps convencionales en la sección exterior. El W.34 iba a estar armado con cuatro cañones Hispano de 20 mm en las alas y tendría la capacidad de llevar un torpedo debajo del fuselaje o una selección de bombas y cohetes debajo de las alas.



El prototipo W.34; El Wyvern TF.1, voló por primera vez en Boscombe Down el 16 de diciembre de 1946 [a] con el piloto de pruebas de Westland, Harald Penrose, a los controles. Este avión se perdió el 15 de octubre de 1947 cuando los cojinetes de la hélice fallaron en vuelo. El piloto de pruebas asistente de Westland, Sqn. Ldr. Peter Garner murió al intentar realizar un aterrizaje de emergencia. A partir del prototipo número tres, los aviones fueron navalizados y portaron el armamento previsto.


Wyvern TF.2 demostrado en el Salón Aeronáutico de Farnborough en 1953 por un piloto de Westland

Aproximadamente en ese momento, el motor Eagle fue cancelado y se descubrió que no había suficientes motores de preproducción disponibles para completar todos los prototipos y aviones de preproducción. Por lo tanto, se emitió la especificación N.12/45 para el Wyvern TF.2, que estaría propulsado por un motor turbohélice: ya sea el Rolls-Royce Clyde o el Armstrong Siddeley Python . Se ordenó un único prototipo con motor Clyde junto con dos con Pythons. Un TF.2 con motor Clyde voló por primera vez el 18 de enero de 1949. Tanto la versión de pistón como la de turbohélice compartían muchos componentes comunes, incluidas las unidades de ala y cola, y esencialmente la misma estructura básica de cabina. El vuelo se interrumpió a sólo tres minutos cuando, poco después del despegue, la cabina se llenó de humo debido a una fuga de combustible en los conductos de escape. [1] Posteriormente , Rolls-Royce canceló el desarrollo del Clyde después de solo 50 horas de vuelo para el TF.2, y el avión fue entregado a Napier & Son para que lo equiparan con el motor turbocompuesto Nomad . Sin embargo, este último motor nunca se materializó y este avión se utilizó para pruebas de barreras protectoras.


El último Wyvern que queda, un TF.1, exhibido al aire libre en el Fleet Air Arm Museum en RNAS Yeovilton en 1971.

El primer TF.2 propulsado por Python voló el 22 de marzo de 1949 y este avión introdujo el asiento eyectable en el Wyvern. Se completaron veinte TF.2 con el diseño Python, aunque después de tres años de probar lo que entonces era un diseño de avión revolucionario, se produjeron una gran cantidad de cambios aerodinámicos detallados. El motor Python respondía mal a ajustes menores del acelerador, por lo que el control se ejercía haciendo funcionar el motor a una velocidad constante y variando el paso de las hélices. El avión fue declarado listo para el servicio en 1952, pero nunca llegó a formar parte de un escuadrón operativo.


El Wyvern TF.1 en el Museo Fleet Air Arm .


El modelo Wyvern definitivo fue el TF.4, más tarde S.4. Inicialmente, se encargaron 50 S.4 a los que se unieron los últimos 7 TF.2, que fueron modificados mientras aún estaban en construcción. Los S.4 alcanzaron un servicio limitado de primera línea en tierra en mayo de 1953 con el 813 Escuadrón Aéreo Naval en RNAS Ford , reemplazando al algo similar (e igualmente problemático) Blackburn Firebrand. Varios escuadrones de segunda línea también recibieron Wyverns en esta época.

La producción total fue de 127 fuselajes con 124 aviones completados, ya que los últimos tres fuselajes con motor de pistón Eagle, VR138, -139 y -140, nunca se completaron.

Historia operativa

Las primeras pruebas de portaaviones fueron llevadas a cabo por la primera preproducción Wyvern TF.2 a bordo del HMS  Illustrious el 21 de junio de 1950. [5] A pesar de esto, cuando el Wyvern S.4 entró en servicio con el 813 Naval Air Squadron en mayo de 1953, había no obtuvo autorización para operaciones de portaaviones, ya que no se obtuvo hasta abril de 1954. [6] El Wyvern estuvo en servicio con el Fleet Air Arm de 1954 a 1958. Los Wyvern equiparon el Escuadrón 813, el Escuadrón 827 , el Escuadrón 830 y el Escuadrón 831 del Arma Aérea de la Flota.



En septiembre de 1954, el 813 se embarcó con sus Wyverns en el HMS Albion para un servicio basado en portaaviones en el Mediterráneo. El Wyvern pronto mostró un hábito preocupante de apagarse durante el lanzamiento de la catapulta : las altas fuerzas G involucradas causaron falta de combustible. Varios aviones se perdieron en la proa del Albion y el teniente BD Macfarlane hizo historia el 13 de octubre de 1954 [7] cuando logró eyectarse bajo el agua utilizando su asiento eyectable Martin-Baker Mk.1 después de que su avión se hubiera abandonado en el lanzamiento y hubiera sido cortado en dos por el portaaviones 813 no regresó a Albion hasta marzo de 1955, cuando se resolvieron los problemas.



830 cuadrados. Llevó al Wyvern al combate desde el HMS Eagle , realizando 79 salidas durante la Operación Mosquetero , la respuesta armada a la Crisis de Suez . Dos Wyverns se perdieron debido a los daños causados ​​por el fuego antiaéreo ligero egipcio; Los pilotos de ambos aviones lograron eyectarse sobre el mar y fueron recogidos por el helicóptero de búsqueda y rescate de Eagle . El escuadrón regresó al Reino Unido en Eagle después de este conflicto y se disolvió en enero de 1957. En consecuencia, el 813 fue el último escuadrón Wyvern, y se disolvió el 22 de abril de 1958.



Todos los Wyvern fueron retirados del servicio en 1958: mientras estaban en servicio y en pruebas hubo 68 accidentes, 39 se perdieron y hubo 13 muertes, incluidos dos pilotos de la RAF y un piloto de la Armada de los Estados Unidos .

Variantes


  • W.34 Wyvern
Se encargaron seis prototipos en agosto de 1944, y el primer avión voló el 12 de diciembre de 1946. Impulsado por el motor de pistón Rolls-Royce Eagle Mk 22 H-block.
  • W.34 Wyvern TF.1
Se encargaron aviones de preproducción en junio de 1946, y sólo se construyeron siete de los 20 contratados debido a la cancelación del motor Eagle.
  • W.35 Wyvern TF.2
La versión de producción original, propulsada por el turbohélice Armstrong Siddeley Python en reemplazo del motor de pistón Eagle descontinuado que se ve en los prototipos W.34. En febrero de 1946 se encargaron tres prototipos con un contrato de producción para 20 aviones emitido en septiembre de 1947. Sólo se construyeron nueve aviones de producción y los once restantes se completaron como S.4.
  • W.38 Wyvern T.3
Entrenador de conversión de dos asientos. Un prototipo con el número de serie VZ739 se encargó en septiembre de 1948 y voló por primera vez en febrero de 1950.
  • W.35 Wyvern TF.4
La versión definitiva. Se encargaron 50 en octubre de 1948, 13 en diciembre de 1950, 13 en enero de 1951 y los últimos 11 en febrero de 1951. Se construyeron un total de 98 (incluidos 11 que habían comenzado como TF.2). Posteriormente, el modelo fue redesignado como S.4.




El único Wyvern T.3, alrededor de 1950


Operadores

 Reino Unido


Especificaciones (Wyvern S.4)

Datos de Westland Aircraft desde 1915

Características generales

  • Tripulación: 1 (2 en T.3)
  • Longitud: 42 pies 3 pulgadas (12,88 m)
  • Envergadura: 44 pies 0 pulgadas (13,41 m) (plegado 20 pies (6 m)
  • Altura: 4,80 m (15 pies 9 pulgadas) (plegado 6 m (20 pies))
  • Área del ala: 355 pies cuadrados (33,0 m 2 )
  • Peso vacío: 15,600 lb (7,076 kg)
  • Peso bruto: 21,200 lb (9,616 kg)
  • Peso máximo al despegue: 24,550 lb (11,136 kg)
  • Planta motriz: 1 × motor turbohélice Armstrong Siddeley Python , 3560 hp (2650 kW) +1100 lbf (4893 kN) de empuje residual
  • Hélices: Rotol contrarrotante de 4 palas , 13 pies (4,0 m) de diámetro


Rendimiento

  • Velocidad máxima: 383 mph (616 km/h, 333 nudos) al nivel del mar, 380 mph (612 km/h) a 10.000 pies (3.048 m)
  • Alcance: 910 millas (1460 km, 790 millas náuticas)
  • Techo de servicio: 28.000 pies (8.500 m)
  • Velocidad de ascenso: 2350 pies/min (11,9 m/s)
  • Carga alar: 59,7 lb/pie cuadrado (291 kg/m 2 )
  • Potencia/masa : 0,194 eshp/lb


Armamento

  • Cañones: 4 cañones Hispano Mk.V de 20 mm, 2 en cada ala
  • Cohetes: 16 × cohetes subalares RP-3
  • Misiles: 1 × torpedo Mk.15 o Mk.17
  • Bombas: hasta 3000 lb (1361 kg) de bombas o minas



lunes, 23 de mayo de 2022

Prototipo: Avión de ataque naval Douglas A2D Skyshark

Avión de ataque naval Douglas A2D Skyshark

 

El Douglas A2D Skyshark fue un avión de ataque turbohélice creado por la compañía Douglas Aircraft Company para la Armada de los Estados Unidos en los años 1950, como un desarrollo del AD Skyraider de motor radial, pero fue cancelado antes de entrar en servicio debido a la baja fiabilidad del motor empleado.

Diseño y desarrollo

Douglas A2D-1 Skyshark BuNo. 125485 (séptimo de 10 prototipos) en el Idaho Falls Regional Airport.

El 25 de junio de 1945, la Oficina de Aeronáutica (BuAer) solicitó a la Douglas Aircraft un avión a hélice con motor de turbina.1​ Se presentaron tres propuestas en el siguiente año y medio: el D-557A, para usar dos General Electric TG-100 en góndolas alares; el D-557B, mismo motor, con hélices contrarrotativas; y el D-557C, para usar el Westinghouse 25D.​ Estos fueron cancelados, debido a dificultades en el desarrollo del motor, pero la BuAer continuó buscando una solución a los sedientos reactores.



El 11 de junio de 1947,1​ Douglas consiguió la carta de intenciones de la Armada por un turbohélice embarcado. La necesidad de operar desde portaaviones de escolta de la clase Casablanca dictaba el uso de un turbohélice en lugar de un reactor.​ Las ventajas de los motores turbohélice sobre los de pistón estaban prácticamente en la relación potencia-peso y la máxima potencia que se podría generar. La ventaja sobre los reactores era que un turbohélice funcionaba cerca del tope de RPM todo el tiempo, y el empuje podía ser generado rápidamente con simplemente cambiar el paso de la hélice.

Un A2D-1 de producción en vuelo.

Aunque recordase al AD Skyraider, el A2D era un avión totalmente diferente, y como tenía que ser, el Allison XT-40-A2 de 5100 hp​ tenía más del doble de la potencia que la del R3350 del Skyraider,​ con la instalación del XT40 en el Skyshark usando hélices contrarrotativas para aprovechar toda la potencia disponible. El espesor de la raíz alar se redujo, del 17 al 12%, mientras que tanto la altura de la cola como su superficie aumentaron.​



Los problemas de desarrollo del motor retrasaron el primer vuelo hasta el 26 de mayo de 1950, realizado en la Edwards Air Force Base por George Jansen.



El piloto de pruebas de la Armada Cdr. Hugh Wood murió intentando aterrizar el primer prototipo del XA2D-1, BuNo 122988, el 19 de diciembre de 1950, en su decimoquinto vuelo. Fue incapaz de comprobar el régimen de descenso, resultando en un choque de alto impacto contra la pista.​ La investigación descubrió que la unidad de potencia de estribor del acoplado motor turbohélice Allison XT40A había fallado y no desembragó, no permitiendo volar al Skyshark con la potencia de la unidad opuesta ni poner las hélices en bandera. Como la sustentación de las alas desapareció, se indujo un régimen de hundimiento fatal. Se añadieron instrumentación adicional y un desacoplador automático al segundo prototipo, pero por la época en que estuvo listo para volar el 3 de abril de 1952, habían pasado dieciséis meses, y siendo desarrollados diseños totalmente a reacción, el programa del A2D estaba esencialmente muerto. El tiempo total de vuelo de la célula perdida fue de apenas 20 horas.



Allison no pudo entregar un motor de "producción" hasta 1953, y mientras probaba un XA2D con ese motor, el piloto de pruebas C. G. "Doc" Livingston salió de un picado y fue sorprendido por un fuerte ruido y cabeceo hacia arriba. Su parabrisas estaba cubierto de aceite y el piloto de seguimiento le dijo que las hélices no estaban. La caja reductora había fallado. Livingston aterrizó exitosamente el avión. En el verano de 1954, el A4D estaba listo para volar. Los portaaviones de escolta estaban siendo retirados, y el tiempo se había acabado para el problemático programa del A2D.



Debido en gran parte al fracaso del programa del T40 de producir un motor fiable, el Skyshark nunca entró en servicio operacional.



Fueron construidos doce Skysharks, dos prototipos y diez aviones de producción. La mayoría fue desguazada o destruida en accidentes, y solo uno sobrevivió.

Aviones en exhibición

A2D-1 Skyshark, BuNo. 125485: está en el aeropuerto de El Cajón (California) a 30 de marzo de 2016. Fue restaurado para exhibición estática por Pacific Fighters alrededor de 1995.


Especificaciones (XA2D-1)


Dibujos del A2D-1
.

Referencia datos: Encyclopedia of American Aircraft

Características generales

Tripulación: 1 piloto
Longitud: 12,6 m (41,3 ft)
Envergadura: 15,2 m (50 ft)
Altura: 3,7 m (12,1 ft)
Superficie alar: 37 m² (398,3 ft²)
Peso vacío: 5864 kg (12 924,3 lb)
Peso cargado: 8500 kg (18 734 lb)
Peso máximo al despegue: 10 436 kg (23 000,9 lb)
Planta motriz: 1× Turbohélice Allison XT-40-A-2.
Potencia:
Hélices: 2× tripala contrarrotivas por motor.

Rendimiento

Velocidad máxima operativa (Vno): 813 km/h (505 MPH; 439 kt)
Alcance: 3520 km (1901 nmi; 2187 mi)
Techo de vuelo: 14 664 m (48 110 ft)
Régimen de ascenso: 37 m/s (7283 ft/min)
Carga alar: 230 kg/m² (47,1 lb/ft²)
Potencia/peso: 440 W/kg

Armamento

Cañones:
4 T31 de 20 mm
Puntos de anclaje: 11 con una capacidad de 2 500 kg, para cargar una combinación de:
Otros: Diverso armamento de ataque a superficie